煤炭氣化技術(shù)論文
煤炭氣化指在一定溫度、壓力下,用氣化劑對煤進(jìn)行熱化學(xué)加工,將煤中有機(jī)質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)槊簹獾倪^程。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理了煤炭氣化技術(shù)論文,有興趣的親可以來閱讀一下!
煤炭氣化技術(shù)論文篇一
煤炭地下氣化的探討
摘 要:煤炭地下氣化是受到諸多客觀條件影響的,因此,為了確保煤炭地下氣化的安全性,就必須做好相關(guān)的條件控制工作。筆者作為一名煤炭相關(guān)工作者,深知煤炭地下氣化控制的重要性,在對煤炭地下氣化進(jìn)行系統(tǒng)研究的基礎(chǔ)上,聯(lián)系自身工作經(jīng)驗,對煤炭地下氣化進(jìn)行全面論述。
關(guān)鍵詞:煤炭 地下氣化 控制方法
我國于20世紀(jì)50年代曾在大同胡家灣礦、蛟河煤礦、鶴崗興山礦等10余處開展過煤層地下氣化技術(shù)的試驗。1958~1962年,我國先后在大同、皖南、沈北等許多礦區(qū)進(jìn)行過自然條件下有井式煤炭地下氣化的試驗,取得了一定的成就。1984年,中國礦業(yè)大學(xué)(北京)煤炭工業(yè)地下氣化工程研究中心開始進(jìn)行了煤炭地下氣化技術(shù)的研究,在國家“863”計劃課題的支持下,建成了具有世界先進(jìn)水平的煤炭地下氣化綜合模型試驗臺和測控系統(tǒng),并開展了相關(guān)的理論研究、模型試驗研究,得到了褐煤、煙煤及無煙煤地下氣化工藝參數(shù)。先后在江蘇徐州新河二號井、河北唐山劉莊煤礦、山東新汶孫村煤礦、鄂莊煤礦、山西昔陽杏丹峪煤礦等,針對不同的煤層賦存條件進(jìn)行了有井式地下氣化現(xiàn)場試驗和生產(chǎn)。形成了具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的“長通道、大斷面、兩階段”煤炭地下氣化新工藝,經(jīng)科研成果查新表明,該工藝構(gòu)思新穎,屬國內(nèi)外首創(chuàng)。
一、氣化爐的結(jié)構(gòu)研究
現(xiàn)場試驗的基礎(chǔ)就是要根據(jù)煤層賦存條件,建立一個結(jié)構(gòu)合理的地下氣化爐。地下氣化爐料層不能移動,必須采取措施,控制氣化工作面的移動,才能保持氣化過程的連續(xù)。因此氣化爐結(jié)構(gòu)必須適應(yīng)氣化工藝的要求,調(diào)節(jié)供風(fēng)點(diǎn)和排氣點(diǎn)的水平位置和高度,即實現(xiàn)供風(fēng)點(diǎn)和排氣點(diǎn)的二維控制。為此現(xiàn)場試驗結(jié)合急傾斜煤層的賦存特點(diǎn),設(shè)計了可調(diào)推進(jìn)式地下氣化爐。
二、輔助通道供風(fēng)氣化
現(xiàn)行的地下氣化發(fā)生爐的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)驗證明:不同的工作階段,均勻地向煤層反應(yīng)表面鼓風(fēng),是地下氣化爐穩(wěn)定氣化的主要條件。煤層埋藏的自然條件的差別、煤層的組成和厚度的不同以及煤化學(xué)性質(zhì)以及頂板穩(wěn)定性的不同,都將或多或少地使向煤層均勻供風(fēng)變得復(fù)雜。但是在任何情況下,順利地解決這一問題,才能保證地下煤氣發(fā)生爐運(yùn)行的穩(wěn)定。輔助通道供風(fēng)時,可形成一個與主流方向相垂直的擾動氣流。 這一擾動分布于整個氧化區(qū),無疑提高了氣化劑向反應(yīng)表面的擴(kuò)散能力,衡量氣化劑向反應(yīng)的煤表面?zhèn)鬟f的完備程度可用風(fēng)流有效空氣動力學(xué)活性系數(shù)表示這個系數(shù)表示還原的多相反應(yīng)結(jié)果所生成可燃組分的百分?jǐn)?shù)與煤氣中原始組分的百分?jǐn)?shù)的比。
三、壓抽結(jié)合供風(fēng)氣化
降低還原區(qū)及干餾干燥區(qū)的壓力,有利于生成的可燃?xì)怏w及時排出,減少可燃?xì)怏w的漏失率,但是氧化區(qū)壓力宜為正壓,為了能同時滿足氧化區(qū)和還原區(qū)的要求,可以采用壓抽相結(jié)合的氣化方案。則由進(jìn)氣孔鼓風(fēng),出氣孔用引風(fēng)機(jī)向外抽風(fēng),調(diào)節(jié)鼓風(fēng)壓力和抽氣負(fù)壓,使還原區(qū)處于相對較低的壓力條件下。壓抽相結(jié)合氣化方案可以在兩種氣化過程不穩(wěn)定的情況下使用。 1 是煤層冒落,通道阻力增加,導(dǎo)致供風(fēng)流量下降。熱值降低。2 是氣化劑或煤氣漏失,引起煤氣流量下降。現(xiàn)場試驗中,一般都以壓風(fēng)氣化為主,但煤層冒落時,煤氣熱值波動較大。在這種情況下,采用壓抽相結(jié)合氣化工藝,則可達(dá)到穩(wěn)定產(chǎn)氣的目的。氣流漏失量隨煤層的賦存條件不同而有顯著的區(qū)別,煤層埋藏深度及其透氣性、頂板和底板巖石破碎程度對其都有影響。雖然在設(shè)計氣化爐時采取了相應(yīng)的措施,如在與氣化爐相連的煤巷、巖巷做密封墻注漿密封,甚至將氣化盤區(qū)采用隔離帶包圍起來,但是, 氣化爐點(diǎn)火后,仍會有少量氣漏失氣流漏失在不同程度上影響了爐里的空氣動力學(xué)條件,將會降低煤氣熱值,在礦井報廢水平氣化時甚至?xí)绊懙降V井的安全。
四、反向供風(fēng)氣化
正向氣化時,火焰工作面將漸漸向出氣孔移動,干餾干燥區(qū)越來越短,到后期還原區(qū)也將越來越短,最終還原區(qū)長度將不能滿足氧化區(qū)生成的二氧化碳還原和水蒸汽分解反應(yīng)的需要,煤氣熱值降低。這時必須采用反向供風(fēng)氣化方案,即由出氣孔鼓風(fēng),原進(jìn)氣孔排氣,使火焰工作面向進(jìn)氣孔方向移動,重新形成新的氣化條件。反向供風(fēng)氣化對氣化過程有利也有弊,有利的方面是:第一,鼓風(fēng)時空氣在原高溫排氣孔中得以預(yù)熱,該熱能在氣化爐中用以額外地分解水蒸汽以增加氫的含量,隨鼓風(fēng)導(dǎo)進(jìn)的物理熱,可以在煤氣中得到大致相等的熱能。第二是反向供風(fēng)時,還原區(qū)及干餾干燥區(qū)都在正向鼓風(fēng)時燃燒過的區(qū)域內(nèi),溫度較高,還原反應(yīng)溫度條件及干餾效果都比較好。第三是氣流下游灰渣中的金屬氧化物對還原反應(yīng)起一定的催化作用。不利的一面主要是第一,火焰工作面移動會受到灰渣的影響。第二,煤層經(jīng)過正向鼓風(fēng)時的干餾,干餾煤氣產(chǎn)量受到了影響。但不利的因素可由煤層冒落重新暴露新的煤面而得到相應(yīng)的補(bǔ)償。因此反向氣化時,可以得到與正向氣化相同熱值的煤氣。反向供風(fēng)氣化可實現(xiàn)多程氣化,提高煤層氣化率。
局部反向供風(fēng)氣化,可以解決氣化通道局部堵塞引起熱值不穩(wěn)定問題,還可以局部控制煤層燃燒高度。進(jìn)氣孔鼓風(fēng),氣化工作面向相鄰輔助孔移動,當(dāng)氧化區(qū)末端接近輔助孔(判斷依據(jù)是輔助孔氣樣中含氧量逐漸升高)時,則可以由輔助孔供風(fēng),進(jìn)氣孔排氣,形成局部反向供風(fēng)氣化。
五、結(jié)束語
筆者在文中論述了我國煤炭地下氣化的發(fā)展現(xiàn)狀,并立足于這一現(xiàn)狀,從不同的角度分析了煤炭的地下氣化相關(guān)內(nèi)容。從以上的分析論述中得到了下面的結(jié)論:第一,輔助通道供風(fēng)氣化,能將有效空氣動力學(xué)系數(shù)提高10%以上,當(dāng)氧化區(qū)煤層發(fā)生冒落時,輔助通道供風(fēng)能夠起到穩(wěn)定風(fēng)流的作用。第二,壓抽結(jié)合供風(fēng)氣化能夠適當(dāng)提高還原反應(yīng)速率,并能將氣化爐漏失率降低一半左右。第三,反向供風(fēng)氣化能夠獲得和正向供風(fēng)氣化相同質(zhì)量的煤氣,其氣化工作面移動速度和正向供風(fēng)相當(dāng),試驗條件下為0.42m/d,反向供風(fēng)氣化能夠提高煤層氣化率。
參考文獻(xiàn)
[1]張檄堵.煤炭地下氣化技術(shù)[J].探礦工程,2001,(1):6-9.
[2] 趙守困,等.我國煤炭地下氣化試驗舟9進(jìn)展與反應(yīng)過程[J].煤氣與熱力,20iX),(3):212-213.
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